位于甘肃省的某金矿采用边探边采的方式,露天地表氧化矿和平硐开采相结合,以堆浸方式小规模开发黄金资源。2009年每小时处理量80吨。
2012年左右,该金矿选矿厂浮选机设备老化严重、故障频发;小型充气式浮选机搅拌能力不足,工艺流程较长,药剂添加制度不够完善,这些现象致使选矿回收率偏低,只有65%左右,极大制约了黄金产量。另外,工艺配置不合理,导致过磨现象比较严重,不仅无法实现浮选指标,也造成了资源的浪费。2013年,该金矿开始寻找通过升级改造浮选工艺提高黄金产量的方法。
携手探索改造方案
2013年11月,美卓奥图泰开始与该金矿共同针对浮选工艺开展了现场调研。2014年初完成的一系列试验表明:该矿山矿石存在着巨大的回收率提升空间。同时,这项改造工作也具有挑战性:由于是在原厂基础上进行工艺改造,改造需要在确保生产的情况下,利用检修时间进行,即边生产边安装设备,因此安装调试的时间非常紧张。另外,老设备位置已经固定,安装空间非常有限,也给方案的实施造成不便。
美卓奥图泰与该金矿技术及操作人员进行了充分论证,提出了解决方案:将1台8m³和3台16m³浮选机以及10-15m³不等的4台浮选槽替换成4台1+2+1配置的TankCell-e30浮选机;安装一套自动给药系统及一组全新的使用16m³浮选槽的两段精选回路。原有流程剩余的浮选槽均为24m³,这些浮选槽在新的流程中被重新利用。这是根据美卓奥图泰仿真软件及工艺试验得出的最优工艺配置,在节省空间和辅助配套设备的同时,可实现回收率最大化。